5月底,扬子石化烯烃厂对丁二烯装置精馏系统密闭切水系统实施了“小改造”,不仅改善了现场环境,而且每装置每次切水可减少产品损失约5公斤。
丁二烯产品的水值是衡量产品质量的关键指标之一。按照原工艺操作流程,三套丁二烯装置第一精馏塔回流罐附设切水罐,对精馏系统产生的游离水进行沉降、排放,均采用现场直排方式。根据系统需要,各装置每天需切水至少6次。在切水操作过程中,为了满足产品水值的质量要求,班组操作人员尽量将水切净,不可避免地导致少量丁二烯物料的损失,而且由于罐压较高,安全风险不容小觑,现场异味较重。
对此,扬子烯烃厂组织技术人员专项攻关,决定实施技术改造,从根源上解决问题。近日,密闭切水系统改造顺利完成,成功地将废水排至洗胺塔闪蒸罐,实现了污水的密闭回收,现场异味明显改善,有效减少了丁二烯的产品损失,达到了预期效果。
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